可控硅电动机调速系统在机床改造中的应用
2013-08-20 15:20:45 来源:大比特半导体器件网
【哔哥哔特导读】目前,直流发电机组调速拖动的机床(如龙门刨床)在工厂中应用很广泛。这类机床维修困难,而且所用电机数量多,耗能非常严重。采用晶闸管(即可控硅)——电动机自动调速技术取代它,不仅维修简单,提高了效率,还节约了大量的电能。因此,进行技术改造的意义很大。
摘要: 目前,直流发电机组调速拖动的机床(如龙门刨床)在工厂中应用很广泛。这类机床维修困难,而且所用电机数量多,耗能非常严重。采用晶闸管(即可控硅)——电动机自动调速技术取代它,不仅维修简单,提高了效率,还节约了大量的电能。因此,进行技术改造的意义很大。
目前,直流发电机组调速拖动的机床(如龙门刨床)在工厂中应用很广泛。这类机床维修困难,而且所用电机数量多,耗能非常严重。采用晶闸管(即可控硅)——电动机自动调速技术取代它,不仅维修简单,提高了效率,还节约了大量的电能。因此,进行技术改造的意义很大。
哈尔滨轴承股份有限公司设备修造分厂对BJ2010型龙门刨床的改造,就是采用了晶闸管——电动机自动调速技术。在这种自动调速系统中,直流电动机是晶闸管组成的可控硅整流电路供电,电源体积小、重量轻、效率高、控制灵敏。改造后节能的效果非常明显,年节约电能3.8万kWh,效率由原来的38%提高到71%。下面分别介绍改造前后的情况:
一、改造前的基本情况
BJ2020型龙门刨床是采用两台三相交流电动机做原动机的,一台D1是拖动励磁直流发电机和刨台拖动的直流发电机,另一台D2是拖动电机放大机的。FD1、FD2是直流发电机、ZK是电机放大机。D是拖动刨台的直流电动机。详见图1所示。D1为40KW,D2为1.7KW。
原理简介:通过对电机放大机的控制可以改变FD2发电机的励磁电压大小、方向,也改变了FD2电枢电压的大小和方向。同样,拖动电动机电枢电压的大小和方向也相应地发生变化。改变了可控硅电动机电枢电压的大小和方向,就改变了刨台的运行速度和方向。因此,通过ZK电机放大机的调整就实现另外控制的全过程。能量经过三次转换,消耗很大,效率低。
二、改造后的情况
改造后采用可控硅调速装置直接控制龙门刨床,见图2所示。
图中ZFZ、ZKZ分别是正反组可控硅的调速整流装置,LKZ是励磁组的整流装置,由正组、反组、励磁组构成了一个调速系统,取代另外复杂而且耗能严重的直流发电机组拖动系统。改动后不但接线简单了,且又取消了两台原动机、一台电机放大机和励磁、拖动的两台直流发电机。这种装置通过改变正反组可控硅触发角度的大小来改变D电动机电枢电压的大小。这样,通过改变电枢电压的大小方向,就可以控制刨速度。
三、改造后节电分析
我们对改造前后两种调速系统的各项参数进行了测试,实测数据见表2所示。
从改造前后实测情况看,节电效果非常明显。按每天工作6小时40分,每年300天计算,则每年节约电能3.8万kWh,每度电按0.65元计算,则每年节约电费为2.47万元,买一套可控硅装置需3万元,这样,一年多的时间就可以收回成本。从目前的情况看,无论是在节约能源、还是可靠程度、灵敏性方面,晶闸管——电动机调速系统都有着很大的优越性,适合在机床修造行业普遍推广。
本文由大比特收集整理(www.big-bit.com)
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;
功率二极管晶闸管广泛应用于AC/DC变换器、UPS、交流静态开关、SVC和电解氢等场合,但大多数工程师对这类双极性器件的了解不及对IGBT的了解,为此我们组织了6篇连载,包括正向特性,动态特性,控制特性,保护以及损耗与热特性。
本文依据专利发明论述一种五芯柱双6相半波並联的可控整流电路,它采用新颖的双控制角调节输出直流电压和功率因数或谐波而比传统带平衡电抗器 6 相半波可控整流电路和五芯柱 6 相半波可控整流电路有较高功率因数和较低谐波,同时减少晶闸管的并联数量,它可广泛用于制造低压大电流和特大电流直流电源。
持续改变无刷电机供电系统的工作电压 ,可以使直流无刷电机在很宽的范畴内完成无极变速 。 更改无刷电机供电系统工作电压的方式有两种 ,一种是选用发电机 -电机组供电系统的调速系统 ,另一种是选用晶闸管变流器供电的调速系统 。
1)交流电机供电电压是交流电,可以通过交流开关元器件来控制电机通断,例如晶闸管,用晶闸管时候耐压一定要足够,例如对于220AV的交流电机,可以用耐压值400VAC,甚至600VAC。
逆变电源把直流电逆变成交流电的电路称为逆变电路。在特定场合下,同一套晶闸管变流电路既可作整流,又能作逆变。
第一时间获取电子制造行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索“哔哥哔特商务网”或者“big-bit”,或用手机扫描左方二维码,即可获得哔哥哔特每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!
发表评论